原標題:羅茨風機振動原因分析
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。下面錦工小編帶大家一起從可能引起振動值超標部位來分析一下羅茨風機振動的原因。
1羅茨風機同步齒
(1)傳動齒輪分為主動齒輪和從動齒輪,兩齒輪的齒數和模數均相同,所不同的是從動齒輪的輪轂上有四個半圓形孔和兩個銷釘孔,用于調整轉子的徑向間隙。傳動齒輪在安裝時,保證兩個齒輪同步旋轉,以避免引起側隙,裝配后要有較小的側隙,因隨著運行時間的增加磨損加大,引起側隙增加,當齒輪側隙接近葉輪最小間隙時,兩葉輪會發生撞擊現象,從而引起振動。
(2)在檢查同步齒輪時,要檢查齒圈是否有毛刺、裂紋。齒表面的接觸情況,接觸是否均勻,接觸面是否在齒牙中間。檢查齒輪和軸頸的配合情況,鍵與鍵槽的配合情況,鍵與鍵槽的兩側應無間隙,鍵的上方應有0.3―0.5mm的間隙。同步齒輪用鍵固定后徑向位移不超過0.02mm,齒表面接觸沿齒高不小于50%,沿齒寬不小于70%,齒頂間隙取0.2―0.3m(m為模數)。
2羅茨風機軸承
(1)檢查軸承的內外圈和滾珠有無生銹、裂紋、碰傷、變形。轉動軸承是否松懈,有無突然卡住現象。檢查軸承原始間隙是否符合要求,有無磨損。檢查軸承外圈與軸承座配合間隙是否符合要求。
(2)軸承在安裝過程中,其定位軸承要保證轉子的軸向竄量,軸向竄量通常定位0.2―0.4mm,根據:
a=aLΔt?0.15
a-軸承外圈和軸承蓋之間的軸向間隙mm;
a-軸的線脹系數,取12×10-6℃-1;
L-兩軸承間中心距mm;
Δt-軸與機殼的溫差,一般取 10-15℃;
3羅茨風機聯軸器
(1)聯軸器安裝時軸向間隙符合下表:
聯軸器最大外圓直徑 106―170 190―260 290―350
軸向間隙 2―4 2―4 2―6
聯軸器與軸的配合,包括內孔與軸的配合(H7/K6)。鍵與鍵槽的配合,鍵與鍵槽兩側應無間隙,鍵的上方應有(0.3―0.5)mm的間隙。檢查聯軸器螺栓的彎曲、磨損情況,如有則更換。 聯軸器模片是否破損、變形。
(2)聯軸器的對中,徑向圓跳動誤差為0.06mm,端面圓跳動誤差為0.05mm。
4羅茨風機葉輪 工作間隙
葉輪與葉輪之間,葉輪兩端面與墻板之間的軸向間隙的變化也是引起風機振動的主要原因之一。從鼓風機的驅動端看,根據轉子的旋轉方向如圖,主動軸轉向從動軸時二者之間的間隙稱為正向間隙δo-o,而把主動軸轉離從動軸時的間隙稱為反向間隙δc-c,顯然對于1臺羅茨鼓風機來說,δo-o和δc-c各有兩處,且它們之間的相位各自相差90°,于是兩葉輪之間的總間隙δ即為δo-o+δc-c。
因為羅茨鼓風機是以一個方向操作使用的。考慮到實際運行中,由于齒輪輪齒的磨損其輪齒側隙必然逐漸增大,從而引起葉輪之間的正向間隙δo-o逐漸減少而反向間隙δc-c逐漸增大。因此,在調整間隙時,有意識地將正向間隙調整為總間隙的2/3,即δo-o=2/3δ,而將反向間隙調整為總間隙的1/3,即δc-c=1/3δ。調整間隙前,可先固定其中一個轉子的齒輪。MJL250b型風機首先要固定主動軸齒輪,主要是由于調整間隙的剛性輪轂在從動中上,然后通過調整輪轂與齒輪的相對位置來確定葉輪之間的間隙。
5羅茨風機 轉子平衡度
在轉子兩個校正面上同時進行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保證轉子在動態時是在許用不平衡量的規定范圍內,經動平衡檢測發現旋轉軸的質量中心和旋轉中心不重合,質量相差60克,經過修復復正常。
6總結
(1)動不平衡和軸承均敏感于轉速的變化。動不平衡引發的振動,只要未發生二次損傷和持續上升,趨勢較為平穩,只要遠離臨界轉速區,一般不會有新的發展。軸承不良引發的振動,具有間歇性、跳動性和突發性,其發展趨勢難以準確預測。不對中引發的振動,發展趨勢比較平緩,軸承支座不均勻膨脹處理得當還可消除。
(2)導致不平衡的原因有很多種,如不正確的安裝,材料的組合、轉子的下垂、腐蝕、磨損等。經分析聚乙烯羅茨風機振動值超標主要原因是:安裝存在問題,經長時間高負荷運轉,間隙不斷發生改變,葉輪與墻板摩擦,導致轉子不平衡,造成振動值超標。
(3)要避免此類故障的再次發生,就要在每次檢修安裝調試時,特別注意安裝步驟的先后,各部位間隙的調節,軸向竄量的檢查。
:

1
王嵐,姚黎明,邵剛;一種新型羅茨風機軸封的研制[J];潤滑與密封;1996年03期
袁春;;羅茨風機轉子鎖緊扭矩的校核[J];石油和化工設備;2006年05期
李世穎;;關于MGGA型羅茨風機故障排除及參數調整等有關問題的探討[J];糧食與食品工業;1995年02期
王國華;柯品劍;;煤氣輸送用羅茨風機常見故障檢修與維護[J];通用機械;2007年03期
田愛梅,鄭赟韜,朱梓根;渦輪機械轉子/密封穩定性研究綜述[J];燃氣渦輪試驗與研究;2003年03期
劉世模;;羅茨風機腐蝕的熱噴涂修理方法[J];設備管理與維修;1990年03期
劉峰,陳玉新,付勤榮;提高羅茨風機輸送物料能力和穩定性的措施[J];中國設備工程;2001年07期
李祥周;簡述氣流篩粉機風輪軸承的密封[J];平原大學學報;2000年04期
蔡永亮;羅茨風機出現超載故障問題的探討[J];福建化工;1994年04期
10
張振仁;調換預熱器密封片及改進靜密封的設想[J];電站輔機;1997年02期
11
何立東,夏松波;轉子密封系統流體激振及其減振技術研究簡評[J];振動工程學報;1999年01期
12
何立東,袁新,尹新;蜂窩密封減振機理的實驗研究[J];中國電機工程學報;2001年10期
13
呂兆聚,劉立圣,余琴清;長山電廠100MW空氣預熱器的改造[J];四川電力技術;2000年06期
14
韓東太,安雪忠,汪玉萍;捷制500MW機組空氣預熱器改造[J];熱力發電;2004年05期
15
焦淑紅,鄒若飛,郭晉梅,郭清有;高質泵的設計和結構分析[J];化工裝備技術;2004年03期
16
楊偉;楊建生;屈彪;孫益強;;PAF2850型一次風機油檔密封的改造[J];內蒙古電力技術;2005年06期
17
高承彬;;油氣潤滑的特點及實用[J];一重技術;2009年05期
18
汪金林;新穎減速機密封結構[J];機械工程師;2002年12期
19
李辛沫,耿葵花,何云信,王清;滑片式壓縮機摩擦與密封結構的改進設計[J];潤滑與密封;2001年06期
20
何立東,諸振友,聞雪友,夏松波;密封間隙氣流振蕩流場的動態壓力測試[J];熱能動力工程;1999年01期
鐘兢軍;韓吉昂;;旋轉沖壓壓縮轉子的研究進展及發展前景[A];中國航空學會第七屆動力年會論文摘要集[C];2010年
胡建新;;調節慣性摩擦焊機控制焊接精度[A];探索創新交流--中國航空學會青年科技論壇文集[C];2004年
李志遠;陳心昭;;滑閥真空泵轉子慣性力完全動平衡的探討[A];錦工三省一市第三屆真空學術交流會論文集[C];2000年
劉成俊;劉軍;井上剛志;石田幸男;;電磁外力激勵下裂紋轉子非線性振動響應實驗研究[A];第九屆全國振動理論及應用學術會議論文摘要集[C];2007年
王慶;鄭相鋒;李中偉;馮硯廳;;電火花堆焊修復技術的工藝改進及實踐[A];第七屆全國表面工程學術會議暨第二屆表面工程青年學術論壇論文集(二)[C];2008年
陳瑜;馬俊;趙政華;;淺析K-3250型鼓風機改造[A];全國冶金節水與廢水利用技術研討會文集[C];2009年
羅俊;李曉東;;轉子/靜子干涉非定常響應的氣動聲學反問題研究[A];“力學2000”學術大會論文集[C];2000年
魏光兵;石山;王建軍;畢延平;劉成軍;;型鋼萬能精軋機軸承座精度恢復與改造[A];2008年全國軋鋼生產技術會議文集[C];2008年
朱開斌;周華亮;王強;;電機振動的產生及控制[A];2008年度海洋工程學術會議論文集[C];2008年
10
崔寶珍;王澤兵;潘宏俠;;小波包分析和模糊聚類方法在滾動軸承故障診斷中應用[A];第九屆全國振動理論及應用學術會議論文集[C];2007年
王寶國;無軸承電機磁懸浮機理及其控制方法研究[D];沈陽工業大學;2002年
南發學;高壓天然氣非金屬玻璃鋼管承載能力與應用研究[D];西南石油大學;2011年
王鳳利;基于局域波法的轉子系統非線性動態特性及應用研究[D];大連理工大學;2003年
陶繼忠;氣懸浮立式轉子動平衡技術研究[D];四川大學;2004年
江寧;汽輪機厚壁部件的狀態監測與運行優化[D];東南大學;2000年
李慧敏;用于高速旋轉機械的電磁輔助支承的研究[D];浙江大學;2004年
趙慶亮;基于DSP的自動平衡控制理論與方法研究[D];北京化工大學;2012年
楊鵬;高速磁懸浮轉鏡的研究與設計[D];河北工業大學;2001年
艾純華;聯合應用重組人骨保護素和磷酸鈣骨水泥增強骨質疏松轉子間區力學性能的實驗研究[D];吉林大學;2011年
10
王其磊;密封用磁性NJR/Fe_3O_4復合材料與NJR/SrO·6Fe_2O_3復合材料的摩擦磨損與磁學性能研究[D];蘭州理工大學;2011年
徐世軍;熱處理爐氣氛攪拌風機及葉輪振動分析儀研制[D];重慶大學;2002年
李潛;國產300MW汽輪機轉子熱應力在線監測系統開發[D];華北電力大學(北京);2005年
史月華;基于集成小波神經網絡的旋轉機械故障診斷理論及應用[D];燕山大學;2004年
張建國;巨型船用螺旋槳靜平衡檢測理論與方法研究[D];江蘇大學;2005年
黎明發;水力測功器轉子的裝配及承載過程仿真研究[D];武漢理工大學;2002年
王海;磁懸浮硬盤轉子動態位移渦流檢測系統研究[D];武漢理工大學;2004年
張志宏;N110-90/535型汽輪機壽命監測與優化[D];華北電力大學(河北);2005年
楊永鋒;機動飛行下裂紋轉子的非線性特性研究[D];西北工業大學;2006年
張宏武;對葉片泵改進的研究[D];南京林業大學;2008年
10
龍江啟;轉缸驅動轉子滑片壓縮機工作特性研究[D];廣西大學;2003年
李峻 山西省電建四公司;上海300MW汽輪發電機組振動原因與預防措施分析[N];山西經濟日報;2009年
楊林;“分轉子”:“變身”能量不可小覷[N];中國保險報;2007年
尹剛 董曉春 李志峰;萊鋼TRT轉子自動清垢技術獲突破[N];中國冶金報;2008年
張寶德 楊旭;云銅壓鑄科技公司成功對日開展鑄銅轉子技術服務[N];中國有色金屬報;2010年
丁俊楊;快速修理啟動電機轉子[N];山西科技報;2002年
證券時報記者 朱戴兵;漢鐘精機:2010年轉子產能翻番[N];證券時報;2008年
尹剛 董曉春 李志峰;萊鋼TRT轉子自動清垢技術取得重大突破[N];世界金屬導報;2008年
武欣中;“轉子大王”的動力之源[N];黑龍江日報;2004年
;市場占有率連續十年世界領先[N];江蘇科技報;2007年
10
本報記者;發動機——定子與轉子的律動[N];安慶日報;2006年

羅茨鼓風機在正常運行中,發生的振動數值超過規定的技術要求時,應根據振動的特征,進行具體的分析,判斷引起振動的原因。羅茨風機產生振動怎么去解決?為什么羅茨風機會振動?其實羅茨風機發出故障有很多因素導致的:
1.羅茨風機葉輪本身不平衡所引起的振動,其產生的原因有:葉輪上的零部件松動、變化、變形或產生不均勻的腐蝕、磨損;工作介質中的固體顆粒沉積在轉子上;檢修中更換的新零部件重量不均勻;制造中葉輪的材質不絕對勻稱;加工精度有誤差、裝配有偏差等。
2.羅茨風機葉輪與主軸配合間隙過大。
3.主軸發生彎曲。
4.基礎或機座的剛性不夠或不牢,基礎鋼板薄弱、墊鐵松動、位移;地腳螺栓松動等。
5.基礎下沉、傾斜或有裂紋。
6.機組安裝水平度不好,轉子撓度有變化。
7.羅茨風機由于安裝不良造成的聯軸器中心找正誤差過大。
8.聯軸器與軸配合間隙過大;彈性套間隙過大或間隙不均。
9.機殼內有摩擦現象,葉輪歪斜與機殼內壁相碰。
10.集流器與羅茨風機葉輪之間的間隙不均勻,或有摩擦現象。
11.軸承磨損,間隙過大;軸頸磨損,軸承內套與軸頸配合間隙大。
12.輸送介質通道是堵塞、銹蝕、污垢。
13.羅茨風機進風管道、出風管道安裝不良。
14.各部位的連接螺栓松動。
15.電氣方面的缺陷引起的振動:定子三相磁場不對稱,由于三相電壓不平衡,單相運行等原因導致磁中心錯位;定子鐵心或定子線圈松動,使定子電磁振動和噪聲加大;電機氣隙不均引起的電磁振動;轉子導體故障,有松動的零件等。
羅茨鼓風機的振動,大致可分為下列幾種類型。運行中,羅茨風機與電動機發生諧振,振動的頻率與轉速相同,這主要是轉子質量不平衡的結果。由于轉子質量不平衡,轉動時,每轉一周,就要受一次由于不平衡所產生的離心力的沖擊。振動就是這種離心力沖擊的結果,或是由于軸產生了彎曲。
出現了這種現象的原因是:
①轉子未經過平衡校正,或者是雖已校正,但配重鐵塊松動或位移。這時,就應檢查平衡鐵塊位置,若不對須重新校對平衡。
②轉子表面粘著臟物較多,如灰塵、油垢、鐵銹等,破壞了轉子的質量平衡。應清洗轉子表面。
③軸向密封裝置安裝的不正確,使軸與密封環產生局部摩擦,引起軸的局部過熱,而使軸產生彎曲。發現了這種現象,應及時檢查密封環上、下間隙,矯直已彎曲的軸等。
④氣體輸送管道有無負荷急劇變化的現象,應檢查羅茨鼓風機進出口閥門及其管道有無臟物堵塞。
有時,振動是不定的,振動隨負荷增加而加劇。這種現象的原因,多數是由于兩半聯軸器安裝的偏差較大,應進行聯軸器的找平與找正。若有些鼓風機是用三角槽輪帶動時,應檢查兩三角槽輪軸是否平行,有無偏斜。
若運轉中發生了局部振動,特別是在軸承箱部分振動尤為嚴重,而機體振動不甚顯著,偶而還能聽到尖銳的敲擊聲或雜音,這主要是軸承磨損、游隙過大或滑動軸承瓦襯與軸承體的緊力過小,使軸在運行中跳動而引起的。這時,應檢查軸承間隙及磨損程度。
由于基礎和機座聯接不牢固,地腳螺栓松動、墊板松動或機座的剛性較差等也會使機器產生振動。應緊固聯接螺栓或地腳螺栓。若振動中帶有噪聲,可能是潤滑不良和機器內部摩擦所致,應進行潤滑系統和機器內部的間隙檢查

我們有個維修的客戶倪經理,該客戶使用的是三葉羅茨風機,使用的羅茨風機有近7年的時間,結果在前段時間發生了轉子軸斷裂的情況,下面我們先來看下圖片,如下圖:
通過以上我們發現羅茨鼓風機轉子軸斷裂明顯為脆性端口,經過我們專業工作人員的檢查發現,軸在斷裂之前已經發生了裂縫,在風機較大應力作用下產生了明顯的開裂。
很多羅茨風機的軸斷裂都是因為細小的原因引起,引起轉子軸斷裂的原因有哪些呢?
1、材質問題
市面常用的羅茨風機轉子材質多為鑄鐵,鑄鐵的質量也有好壞之分,采用劣質的鑄鐵材質,自然使用起來會出現更多的問題。
2、腐蝕問題
我們的工作人員在檢查客戶倪經理的風機時,還發現軸上面有很多的腐蝕坑,腐蝕坑是一種重要的缺陷形式,它的存在導致表面產生局部應力集中,在循環載荷的作用下,腐蝕坑容易成為裂紋源,促進疲勞裂紋的萌生和擴展,降低金屬構件的疲勞壽命,從而導致金屬構件發生早期斷裂失效。腐蝕坑的深度與寬度對疲勞裂紋擴展壽命的影響較大,且隨著腐蝕坑深寬比的增加,疲勞裂紋擴展壽命趨于穩定,腐蝕坑的深度相對于寬度對裂紋擴展壽命的影響更大。
3、 如何進行修復?
軸斷裂的修復方法有兩個,一個是采用堆焊工藝進行修復,這種修復方法使用壽命也不會長久,另外一個方法就是更換新的軸,針對一體成型的轉子,需要與葉輪一塊進行更換。
小結:羅茨鼓風機轉子軸斷裂的情況很少見,轉子軸斷裂的情況多見于使用年限較久的設備,使用時間較久,加上維護管理的疏松,多導致此類大故障的出現。如果您有什么采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
文章
>>羅茨鼓風機出口壓力和池深,管道彎頭有關嗎?
>>修理羅茨鼓風機時如何通過檢測來排除故障?
>>羅茨風機壓力表怎么安裝?-視頻
>>鑄鐵三葉羅茨風機廠家直銷不得錯過的采購必備知識
>>三葉羅茨風機 65-三葉羅茨風機 65選型樣本
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
